自2月份復(fù)工以來,陜西龐家河金礦有限公司圍繞“目標(biāo)不變、任務(wù)不減、標(biāo)準(zhǔn)不降”的總要求,積極開展各項工作,選廠技術(shù)改造后的新生產(chǎn)線,經(jīng)過一段時間的調(diào)試運行,生產(chǎn)指標(biāo)均未達(dá)到設(shè)計標(biāo)準(zhǔn),處理能力小、回收率低等技術(shù)問題陸續(xù)顯現(xiàn)。大隊領(lǐng)導(dǎo)及金礦班子成員對此情況枕戈待旦,尤為心切。
3月初,二一一大隊副總經(jīng)理、金礦副董事長、支部書記盧飛親自督導(dǎo)選廠,加強(qiáng)管理,組織黨員骨干進(jìn)行技術(shù)攻關(guān),從人員、設(shè)備及成本管控三個方面入手,針對存在的工藝和設(shè)備問題,通過不斷分析研究,對癥下藥,大刀闊斧地進(jìn)行工藝技術(shù)調(diào)整和設(shè)備微改造,細(xì)化了生產(chǎn)流程和改進(jìn)方法。
結(jié)合現(xiàn)場工作,由選廠主任、老黨員濮國榮同志親自示范如何正確操作和處理故障,規(guī)范操作方法。對生產(chǎn)中出現(xiàn)的工藝問題,進(jìn)行了系統(tǒng)的分析,制定了具體的技術(shù)調(diào)整方案,對球磨加球量及鋼球配比、藥劑制度、漩流器工作方式、浮選槽調(diào)節(jié)板等生產(chǎn)及設(shè)備重要環(huán)節(jié)進(jìn)行了細(xì)致的調(diào)節(jié)。僅用一周時間,各項工藝技術(shù)指標(biāo)均有了很大提高。
同時,對舊球磨機(jī)襯板進(jìn)行了改造,實現(xiàn)了廢舊利用,節(jié)約材料成本;對分級機(jī)葉片采用了聚氨脂耐磨材質(zhì)的新材料進(jìn)行替代更新,降低了葉片的消耗成本和機(jī)械動力成本;用新型自吸泵替代了原來的離心泵,解決了生產(chǎn)尾水的返回利用問題,消除了生產(chǎn)尾水的環(huán)保安全隱患,降低了維修成本;對材料消耗及維修成本占比最高的柱塞泵進(jìn)行了更新改造,采用新型變頻連動控制操作系統(tǒng),實現(xiàn)柱塞泵和清洗泵的連鎖自動操作,降低了動能消耗,延長了柱塞泵配件的使用壽命,減少了故障維修頻率,提高了設(shè)備運轉(zhuǎn)率,使得生產(chǎn)節(jié)奏得以穩(wěn)中求固,預(yù)計柱塞泵配件材料消耗可下降40%;為了減少人工取樣的誤差,達(dá)到精細(xì)化管理,在原礦漿、尾礦管道加裝了自動取樣機(jī),更加精確的監(jiān)控了原礦和尾礦的品位。
另外,對于新型浮選工藝的研究工作,也在積極進(jìn)行中,已取得初步成果,力爭在二季度應(yīng)用于生產(chǎn)中。
目前,龐家河金礦選廠生產(chǎn)回收率持續(xù)穩(wěn)定在了80%以上,處理能力基本達(dá)到飽和,投入產(chǎn)出經(jīng)濟(jì)效益也達(dá)到了最大化,4月份金屬回收率、產(chǎn)量等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均創(chuàng)歷史最好水平。
揚帆啟航新征程,相信在211大隊和金礦兩級班子的領(lǐng)導(dǎo)下,金礦全體員工將重整行裝,用更加飽滿的精神、更加昂揚的斗志、更加拼搏的干勁,創(chuàng)新賦能再出發(fā),一定能夠打贏龐家河金礦“降本增效、扭虧為盈”的攻堅戰(zhàn)。